精益華寶丨吉首煙材實施精益生產(chǎn)小記
推進工業(yè)現(xiàn)代化是實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化強國的重要一環(huán)。越來越多的企業(yè)開始采用精益生產(chǎn)方式來實現(xiàn)工廠運作效率和效益的提高。
2021年,吉首煙材面臨著管理目標落實難、勞動生產(chǎn)率低下、設(shè)備利用率低、工藝不成熟、質(zhì)量不可靠、成本不受控等一系列難題。借著“9.30”攻堅戰(zhàn)的契機,吉首煙材在困境中開展精益生產(chǎn)工作。各部門齊心協(xié)力,積極學習精益生產(chǎn)理念,圍繞問題統(tǒng)籌布局,從細節(jié)做起,慢慢摸索出了適合自己的精益生產(chǎn)道路。
針對生產(chǎn)過程中不必要的流程,吉首煙材在以往標準化操作規(guī)程的基礎(chǔ)上,采取了一系列改進措施:優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)計、改善生產(chǎn)物流動線和作業(yè)機臺工作動線布局、縮短搬運和運輸路程。此外,吉首煙材還積極推進5S工作的標準化、加強班組管理工作。通過以上措施,員工的工作效率大大地提高,員工的勞動強度和工作壓力也相應地減少。
針對設(shè)備利用率低、質(zhì)量不可靠、成本不受控等問題。吉首煙材各部門加強協(xié)調(diào),合力優(yōu)化,出臺一系列方案對產(chǎn)、質(zhì)、耗數(shù)據(jù)進行優(yōu)化。各員工經(jīng)過不斷地摸索和研究,落實了各項有利于精益生產(chǎn)的行動。比如,小改一個圓度控制構(gòu)件,圓度合格率大幅提升;對橡塑輥進行改善,有效提高了出棒率以及每噸絲束的產(chǎn)量;通過實驗設(shè)備再改造項目,解決了空管濾棒產(chǎn)能“卡脖子”的問題。
針對過去勞動生產(chǎn)率偏低的問題,吉首煙材動員全體員工參與到生產(chǎn)管理中來。通過建立新的激勵機制,員工的生產(chǎn)積極性得到提高,一批熱愛工作,學習主動的骨干員工隊伍被培養(yǎng)起來。同時,吉首煙材內(nèi)部形成了由部門負責人帶頭、堅持“營造氛圍、加強培訓、跟蹤指導、末位激勵”的方法,改變了過去死板的培訓方式,協(xié)助新員工快速適應工作崗位,促使老員工不斷提高技能水平,不斷激發(fā)員工學習、生產(chǎn)熱情。2022年勞動生產(chǎn)率同比2021年實現(xiàn)大幅度提升。
2023年,吉首煙材圍繞繼續(xù)挖潛、降本、增效開展了第二階段的精益生產(chǎn)工作。相信吉首煙材能進一步提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和員工工作效率,進而提高企業(yè)整體競爭力,在市場上搶占更多份額,繼續(xù)奮發(fā)進取、砥礪前行。